第17章

一、 春寒料峭

一九八五年三月中旬,倒春寒的冷空氣席卷江淮地區。紅星鋼廠信息中心內,陳鋼站在DJS-130計算機前,眉頭緊鎖。屏幕上顯示着過去一周的生產數據報表,一組刺眼的數字讓他心情沉重:

“全連鑄比下降至78.3%,環比降低4.2個百分點;”

“LF爐精煉率81.7%,環比下降3.1個百分點;”

“鑄坯熱送率65.4%,環比下降5.6個百分點;”

更令人擔憂的是工序匹配數據:轉爐出鋼後等待LF爐平均時間28分鍾,鋼水溫降達35℃;LF爐精煉後等待連鑄平均時間22分鍾,溫降25℃。僅溫降導致的能耗損失,每月就超過十萬元。

“各個工序各自爲戰,就像五個手指握不成拳頭。”陳鋼在當天的生產調度會上直言不諱,“轉爐追求快節奏,LF爐追求精煉效果,連鑄追求拉速穩定,但工序間的銜接一塌糊塗。”

調度長老劉苦笑着解釋:“陳工,不是我們不想配合。轉爐出鋼時間受鐵水條件影響,波動很大;LF爐精煉時間要看鋼種要求,可長可短;連鑄機又不能隨便開停。這個‘三角關系’太難協調了。”

問題的根源很明顯:經過四年技改,紅星廠各個工序的裝備水平都得到了提升,但都是“孤島式”的自動化。轉爐有了一套自動煉鋼系統,LF爐有自己的精煉模型,連鑄機實現了液面自動控制,但工序之間仍然依靠電話、對講機和調度員的兩條腿來聯系。

“我們需要把全廠的生產流程打通,實現一體化管控。”陳鋼在技術專題會上提出構想,“就像交通指揮系統,不僅要管好每個路口,更要保證整條道路的暢通。”

李副廠長一針見血:“想法很好,但怎麼實現?各個工序的設備不同、控制系統不同、甚至數據格式都不同,怎麼‘聯’起來?”

“所以需要建立廠級生產管控系統。”陳鋼展示了他醞釀已久的方案,“以DJS-130爲中心,通過數據通訊網絡連接各個工序的控制系統,實現生產計劃、作業調度、質量控制的一體化。”

會議室陷入沉默。這個設想太超前了,在1985年的中國鋼鐵企業,還沒有先例。

二、 網絡孤島

項目啓動後,陳鋼帶隊對全廠控制系統進行了全面普查,結果令人震驚。

轉爐車間使用了一套自研的工控機系統,基於Z80芯片開發,數據存儲用磁帶機;LF爐控制室是傳統的儀表盤+繼電器邏輯控制,只有關鍵參數接了數顯表;連鑄機控制系統最復雜,核心是日本進口的PLC,但只用了基本功能,大量數據沒有采集;軋鋼車間更落後,還停留在模擬儀表階段。

“就像四種不同的方言,互相聽不懂。”王建軍形象地比喻,“數據格式不統一,通訊協議不統一,連數據采樣頻率都不一樣——轉爐系統每秒采樣一次,連鑄系統每五秒一次,LF爐系統每分鍾記錄一次。”

更大的問題是距離。最遠的軋鋼車間距信息中心一千二百米,最近的電爐車間也有三百米。現有的電話線路無法傳輸數據,重新布線工程浩大。

“可以用電傳電報的線路改造。”通訊科長老周提出建議,“廠裏有一套閒置的電傳系統,線路是現成的,雖然速率低(每秒50波特),但傳生產數據夠用了。”

陳鋼眼前一亮:“這個思路好!先把主幹網絡搭起來,以後再升級。”

硬件組在王建軍帶領下,開始改造通訊線路。最大的挑戰是抗幹擾——鋼廠強電設備多,電磁幹擾嚴重。他們在信號線上加裝磁環濾波器,每兩百米設一個中繼放大器,采用差分信號傳輸方式。經過一個月的施工,一條連接全廠主要車間的基礎網絡終於打通。

軟件層面的整合更加復雜。李衛國發現,各個系統的數據格式千差萬別:轉爐系統用ASCII碼,連鑄系統用EBCDIC碼,LF爐系統用BCD碼。溫度數據的表示方式也不同,有的用實際值,有的用工程量,有的用相對百分比。

“必須制定統一的數據規範。”陳鋼組織制定了《紅星廠生產數據通訊規約》,規定了127個關鍵參數的數據格式、傳輸頻率、校驗方式。爲照顧現有系統,他們還開發了協議轉換器,相當於給每個系統配了“翻譯”。

到四月底,物理層面的聯通基本實現。但當第一次系統聯調時,新的問題出現了。

三、 數據壁壘

五月六日,第一次全系統聯調。當DJS-130試圖從各子系統采集數據時,頻頻出現異常。

“轉爐系統報警,數據溢出!”

“連鑄機PLC死機,自動切回手動!”

“LF爐溫度數據跳變,從1650℃突然變成0℃!”

緊急停機後,分析發現問題出在數據時序上。各個子系統都有自己的時鍾,時間不同步導致數據錯位。轉爐系統顯示“出鋼完成”的時間,比連鑄系統收到“鋼水到達”的時間晚了三分鍾,調度系統因此誤判鋼水狀態。

“必須統一時鍾源。”陳鋼決定采用廣播對時方案,以DJS-130爲時間服務器,每十分鍾向各子系統廣播一次標準時間。爲減少網絡延遲,他們在各車間增加了時鍾校準模塊。

更深層的問題是數據質量。LF爐的精煉終點溫度數據,有近30%的異常值。調查發現,是測溫偶偶絲老化,操作工手動修正時輸入錯誤。連鑄拉速數據波動巨大,原因是編碼器安裝鬆動,產生脈沖丟失。

“垃圾進,垃圾出。”鄭教授嚴肅指出,“如果基礎數據不可靠,再先進的系統也是空中樓閣。”

陳鋼發起了一場“數據質量整治月”活動。王建軍帶隊校驗了全廠128個溫度傳感器、56個壓力變送器、34個流量計,更換了23個不合格儀表。陳梅制定了《關鍵數據校驗規範》,要求重要參數必須人工復核,差異超過5%立即報警。

五月二十五日,第二次聯調。這次數據流平穩多了,但系統響應速度慢得讓人無法接受——從轉爐出鋼到生成調度指令,需要兩分半鍾,而鋼水溫降每分鍾達1.5℃。

“網絡傳輸延遲占40%,數據處理占60%。”李衛國分析,“DJS-130的運算速度成了瓶頸。”

優化開始了。軟件組重寫了核心算法,采用增量更新代替全量刷新,計算量減少70%。網絡組調整傳輸策略,關鍵數據優先傳輸,非關鍵數據緩存打包。到六月初,系統響應時間縮短到45秒,基本滿足生產要求。

四、 調度革命

系統聯通後,生產調度模式開始發生革命性變化。

以前,調度員老劉的工作方式是:面前擺着四部電話,手邊是厚厚的記錄本,不斷接電話、做記錄、發指令。“像救火隊長”,他自嘲,“哪裏着火往哪跑。”

現在,調度中心煥然一新。牆上掛着巨大的電子顯示屏,實時顯示全廠生產狀態:三座轉爐、兩台LF爐、三台連鑄機的運行參數一目了然。調度台配備了專用的終端,系統每五分鍾生成一次調度建議。

但變革遇到阻力。六月十日中班,系統根據LF爐精煉進度,建議將3號轉爐出鋼時間推遲8分鍾。當班爐長拒絕執行:“我的鐵水條件正好,推遲出鋼會影響爐況!”

老劉陷入兩難。按傳統,他應該尊重現場操作人員的判斷;按新規,他應該執行系統優化方案。最終他選擇了折中:推遲4分鍾。

結果證明系統是正確的。LF爐因上爐鋼種轉換,精煉時間比預期長了6分鍾。如果按原計劃出鋼,鋼水要在鋼包中等候10分鍾,溫降超過15℃。4分鍾的妥協,避免了更壞的結局。

“這件事說明,人機協同需要磨合。”陳鋼在分析會上說,“系統有全局視角,但缺乏現場感知;操作工了解具體情況,但可能忽視整體優化。我們要建立新的決策機制。”

他們設計了“系統建議、人工確認、專家仲裁”的三級決策模式。普通調整由系統自動執行,重大調整需調度員確認,爭議情況由值班廠長裁定。同時建立反饋機制,操作工可以否決系統建議,但必須說明理由,這些理由又成爲系統學習的素材。

更大的變革是計劃排產。以前的生產計劃是“天計劃”,每天早晨下達,幾乎每小時都在調整。現在系統可以生成“班計劃”,甚至“日計劃”,提前預排8-16小時的生產順序。

“計劃要有彈性。”陳鋼提出“滾動計劃”概念,“每兩小時根據實際進度調整後續計劃,像擀面杖一樣向前推進。”

到六月底,新調度系統顯示出明顯效果:工序等待時間平均縮短40%,鋼水過熱度的標準偏差從±25℃縮小到±15℃,連鑄機非計劃斷澆次數下降60%。僅減少溫降一項,每月節約能耗費用就達八萬元。

五、 質量溯源

系統集成帶來的另一個重大突破是質量溯源能力。

以前出現質量異議,追查原因如同大海撈針。六月下旬,一批供汽車廠的齒輪鋼出現成分波動,客戶投訴。質量科查了三天的記錄本,才勉強追溯到是LF爐合金稱量誤差所致。

新系統改變了這一切。七月五日,又一批齒輪鋼出現異常,硬度波動超標。質量科長在系統裏輸入批號,五分鍾後就鎖定了問題環節:LF爐精煉後期,喂絲機故障導致鈣處理不均。系統還自動檢索出類似歷史案例,推薦了處理方案。

“現在我們不是等出了問題再查,而是可以在生產過程中就預防問題。”陳梅興奮地展示新開發的“質量預警看板”。

看板用綠、黃、紅三色標示各工序的質量狀態。綠色代表正常,黃色代表預警,紅色代表異常。預警規則基於大數據分析生成,比如“LF爐精煉時間小於25分鍾,且終點氧活度高於0.0020%”會自動觸發黃燈,提示可能脫氧不良。

更智能的是工序質量耦合分析。系統發現,當轉爐出鋼溫度高於1660℃時,後續LF爐的脫硫效率會下降15%。原因是高溫導致爐襯侵蝕,影響渣況。這個發現促使工藝規程修改,出鋼溫度上限調整爲1650℃。

“系統正在從‘事後記錄’向‘事中控制’和‘事前預測’進化。”李副廠長在觀摩後評價。

但陳鋼看得更遠:“這還不夠。真正的智能化,是系統能夠自我學習、自我優化。”

他組織開發了“工藝參數自學習模塊”。系統每天分析數萬組生產數據,自動優化工藝參數。比如二冷水量模型,經過一個月的學習迭代,鑄坯表面溫度控制精度提高了30%。

六、 意外考驗

七月十八日,系統遭遇了一次極限考驗。

下午兩點,雷暴襲擊廠區,一道閃電擊中中央變電所,全廠瞬間停電。當時正處在生產高峰期:1號轉爐剛出完鋼,鋼水在運往LF爐途中;2號連鑄機正在澆注,結晶器內是通紅的鋼水。

停電導致所有控制系統癱瘓,現場亂成一團。老劉的第一反應是抓起電話,但電話也不通。他沖向窗口,看到天車停在半空,鋼水包懸在軌道上。

“啓動應急預案!”陳鋼的聲音通過對講機傳來——他提前準備了備用電源,信息中心的系統仍在運行,但只能顯示停電前的數據快照。

“1號鋼包位置在轉運區中部,包內鋼水溫度預估1595℃!”

“2號連鑄機拉速1.2米/分,結晶器液位65%!”

“應急電源只能維持15分鍾!”

老劉憑借三十年經驗,做出了系列決策:先用手動方式將天車鋼包運到LF爐,利用鋼包蓄熱保溫;連鑄機立即降至最低拉速0.4米/分,爭取處理時間;優先恢復連鑄機電源,防止凝鋼。

25分鍾後,電源恢復。盤點損失:1號爐鋼水溫度降至1570℃,勉強可救;2號連鑄機因處理及時,沒有斷澆。全廠停電25分鍾,只影響三爐鋼,沒有發生重大事故。

“這次事件證明,系統不是萬能的,但沒有系統是萬萬不能的。”事後總結會上,陳鋼既肯定系統的價值,也指出不足,“我們的系統在正常情況下表現出色,但對極端情況的準備不足。”

他們增加了UPS不同斷電源,關鍵節點實現雙路供電。開發了“應急模式”,在系統失效時能提供關鍵參數的最後有效值。還建立了與調度員經驗結合的決策支持機制,確保在任何情況下都有應對方案。

七、 人的轉變

系統運行三個月後,最深刻的變化發生在人身上。

老劉的調度台前,電話鈴聲少了,但對系統提示的關注多了。他發明了“三看一聽”工作法:一看全局看板,掌握全廠狀態;二看預警信息,發現異常苗頭;三看優化建議,做出調度決策;聽現場反饋,驗證系統判斷。

年輕調度員小張成長更快。在系統幫助下,他只用半年時間就達到了老師傅的水平。更重要的是,系統讓他養成了數據思維的習慣。“以前憑感覺,現在看數據。”他說,“數據不說謊。”

變化最大的是操作工與系統的關系。LF爐主操小王起初抵觸系統提示,認爲“機器懂什麼煉鋼”。但幾次按照系統建議調整參數取得良效後,他的態度轉變了。現在他會在交班記錄上寫:“系統建議降低攪拌強度,效果良好,建議納入規程。”

陳鋼適時推出了“人機協同獎勵制度”,對積極應用系統、提出改進建議的員工給予獎勵。兩個月內,收到合理化建議127條,其中38條被采納。老工人馬師傅的建議最實在:“系統報警音太刺耳,換個柔和的,免得嚇一跳。”這個小改進,讓系統的接受度大大提高。

八、 新的起點

八月總結會上,系統集成的效益顯現:

- 全連鑄比恢復到85.6%,創歷史新高

- 工序匹配率提高至92.3%

- 質量異議率下降40%

- 能耗降低7.8%

- 月增效益約二十五萬元

但陳鋼的目光已投向更遠的未來。他在技術規劃中寫道:

“當前系統實現了數據集成和作業協同,下一步要向智能決策邁進。計劃用一年時間,開發智能排產系統,實現全流程優化;用兩年時間,建立質量預測模型,實現缺陷預防;用三年時間,探索人工智能技術,實現自學習、自優化。”

“我們的目標,不是建成一個先進的自動化工廠,而是探索一條適合中國國情的鋼鐵工業智能化之路。這條路沒有先例可循,要靠我們自己摸索。”

窗外,秋意漸濃。但在陳鋼心中,一個智能制造的春天正在到來。他相信,通過系統集成,紅星廠將不再是孤立的工序集合,而是一個有機的整體,一個能夠自我調節、自我優化、自我進化的智能系統。

而這,只是開始。

(第十七章完)

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